VOCs治理設(shè)備變為“汙染設施”?去除效率為0!
來源:www.17c.com91嫩草環保 發布時(shí)間:2024-07-22
VOCs廢氣經高效(xiào)治理後,有組織排放和無組織排放均應達到國家或地方有關排放要求,並確保排放穩定達標與汙染物去除效率不低於80%的雙重控製要求。部分企業高效治理工藝選擇不當,由此帶來廢氣不能穩定達標排放,或產生有害物質損壞治理(lǐ)設施,或運行費用過高等問題(tí)。廣東佛山生(shēng)態環境近日發布了VOCs治理設施現場排查檢測的結果和相關(guān)未(wèi)達標案例的重點分析,對用戶單位選(xuǎn)擇VOCs治(zhì)理設施和環保企業都吹響了“低(dī)價低質低效”的警醒號(hào)角!
文中提及了11個典型案(àn)例,涉(shè)及我們認為的高效工(gōng)藝如RTO、吸脫附+CO等工藝設備排(pái)放超標的事實,其中我們選取3個摘(zhāi)要(yào)如下:
①某公司使用沸石固定床(chuáng)+催化(huà)燃燒CO,治(zhì)理設施2萬風量,合(hé)同金額38萬元。處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題(tí)是固定床半小時內快速飽和,根本來不及脫附。主要原因是企業為節省治理成(chéng)本,選擇了不適用的沸石固定床濃縮吸附工藝。
②某公司使用(yòng)沸石固定床+催(cuī)化燃燒CO,治理設施(shī)4萬風量,設施金額116萬元。生態環境部門使用FID便攜式設(shè)備監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石(shí)固定(dìng)床吸附容量小,不能做到及時脫附再生,且脫附不均勻。主要原因是企業受第三方工程治理單位誤導,錯誤(wù)選擇(zé)了沸石固定床(chuáng)濃縮吸(xī)附工藝。
③某膠袋有限公司有2台凹版印(yìn)刷機(2色、8色(sè)各一台),1台凸版(bǎn)印刷機;印刷車(chē)間整體密閉收集。該公司使用活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施(shī)2萬風量(liàng),投資金額23萬。總VOCs約307mg/m3,處理(lǐ)後約115mg/m3,去除效率為63%。主要問題是活(huó)性炭吸附效率不高,難以達到80%的去除效率(lǜ),排放超標。主要原因是(shì)企業單純為節省治理成本(běn)而錯誤選擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
主要問(wèn)題:治理工藝選擇不當
1.選擇了活性炭或沸石(shí)固定床吸附濃縮等非高效工藝。主要問題表現為活性炭或沸石固定床吸附材料(liào)吸附容量較小,吸附(fù)效率較低,處理較高濃度有機廢氣很快吸附飽和,無法及時脫附且脫附不均勻,不能滿足(zú)廢氣排放濃度穩定達標與汙染物去(qù)除效率不低於80%的相關要求;
2.瞞報原輔材料(liào)種類或用量,導致治理工(gōng)藝選擇不(bú)當。部分企業瞞報原輔材(cái)料種類和使用量,導致委托的第三方工程治理單位對(duì)VOCs廢氣產生濃度估算不足,難以去除中高濃度廢氣。
如實際產生中高(gāo)濃度有機廢氣,但選擇了適用(yòng)於中(zhōng)低濃度的沸石轉輪+RCO(CO)催化燃燒治理(lǐ)工藝(中高濃度適(shì)宜采用沸石轉輪+RTO(TO)高溫焚燒治理工藝),導致廢氣焚燒熱解去除不徹底,治理效(xiào)果不佳;再如瞞報使(shǐ)用含鹵素(sù)原輔(fǔ)材料(如二氯(lǜ)甲烷等),廢氣含氯離子,經焚燒後產生鹽(yán)酸等強酸物(wù)質,造成催化劑中(zhōng)毒和治理設施快速腐蝕。
3.對生產規律和(hé)廢氣產排認識(shí)不清,盲目選擇工藝。部分企業生產不連續或廢氣濃(nóng)度不高,但未經濃縮(suō)直接(jiē)采用RTO焚燒(shāo)處(chù)理,大量(liàng)依靠天(tiān)然氣助燃,導致能耗過(guò)高,運行費用成倍增加,給企業(yè)帶來巨(jù)大壓力。
典型案例1:錯誤(wù)選擇沸石固定床吸附工藝
某印刷有限公司有1台10色凹(āo)版印(yìn)刷機,2台凸印機,凹印機使用軟簾圍擋收集。
該公司使用(yòng)沸石(shí)固(gù)定床+催化燃燒CO,治理設施2萬風量,合(hé)同金額38萬(wàn)元。生態環境部門使用FID便攜式儀器監測,第(dì)一次檢測(風機隻開了50%),處理前690mg/m3,處理(lǐ)後446mg/m3,嚴重超標,去除效率僅35%。半小(xiǎo)時後,第二次檢測(風機開盡),處理前216mg/m3,處理後220mg/m3,效率為0,主要問題是固定床半小時內快速(sù)飽和,根本來不及脫附(fù)。主(zhǔ)要(yào)原因是企業為節省治理成本,選(xuǎn)擇了(le)不(bú)適用的沸石固定床濃縮吸附(fù)工藝。
典型案例(lì)2:錯誤選(xuǎn)擇沸石固定床吸附工藝
某印(yìn)刷有限公司有2台8色凹印機。凹印機使用軟(ruǎn)簾圍擋收集,印刷車間整體密(mì)閉收集。該公司使用沸石固定(dìng)床+催化燃燒CO,治理設施4萬風量,設施金額116萬元。
生態環境部門使用FID便攜式設備(bèi)監測,總VOCs處理前144mg/m3,處理後176mg/m3,去除效率為0。主要問題是沸石固定床吸附容量小,不能做到及時脫附(fù)再生,且脫附不均勻。主要原因是企業受第三方工程治理單位誤導,錯誤(wù)選擇了沸石固定床濃(nóng)縮(suō)吸(xī)附(fù)工藝。
典型案例(lì)3:選擇不適用的(de)活性(xìng)炭吸附(fù)工藝(yì)
某(mǒu)塑料包裝有限公(gōng)司有3台(tái)凹印機,並使(shǐ)用(yòng)軟(ruǎn)簾圍擋收集凹版印刷機VOCs廢氣。
該公司使用(yòng)活性炭吸附+催化燃燒CO。生態環境部門使用便FID攜式設備監測,總VOCs處理前1517mg/m3,處理後845mg/m3,嚴重超(chāo)標,去除效(xiào)率僅為44%。
主要問題是固定床活性炭吸(xī)附效率較低,麵對較高濃度有機(jī)廢氣很快吸附飽和,無法及時脫附。主要原因是企業單純為節省治理成本選擇了不適用的活性炭(tàn)濃縮吸附工藝。
典型案例4:錯誤選擇活(huó)性炭吸附工藝
某膠袋有限公司有2台凹版(bǎn)印(yìn)刷機(2色(sè)、8色各一台),1台凸版印刷機;印刷車間整體密閉(bì)收集。該公司使用活性炭吸附+CO催化燃燒,治理設施2萬風量,投資金額23萬。
2023年9月20日,生態環境部門去現(xiàn)場監測(cè),非甲烷總烴處(chù)理前(qián)濃度為243mg/m3,處理後(hòu)107mg/m3,去除效率約56%;總VOCs約307mg/m3,處理後約115mg/m3,去(qù)除效率為63%。主要問題是活性炭吸附效率(lǜ)不高,難以達到80%的去除效率,排放(fàng)超標。主要原因是企業單純為節省治理成本而錯誤選擇了造價較低、不適用的活性炭濃縮吸附工藝。
典型案例5:廢氣(qì)濃度估算不足治理工(gōng)藝選(xuǎn)擇不當
某彩(cǎi)印(yìn)有限公(gōng)司有3台凹版印刷機(2台(tái)8色,1台(tái)6色),車間整室密閉(bì)收集,使用沸(fèi)石轉(zhuǎn)輪+CO催化燃燒治理工藝。
生(shēng)態環境部門現場監測,處理(lǐ)前(qián)非(fēi)甲濃度約1312mg/m3,轉輪處(chù)理後非甲濃度約654mg/m3,CO爐燃燒後的測口非甲濃度超4500mg/m3。
生態環(huán)境部門使用FID對處理後總(zǒng)排口監(jiān)測,總VOCs濃度超2320mg/m3。主要問題是高低濃度未分類收集,過高濃(nóng)度CO爐難以承受其負荷、熱(rè)解氧化不徹底,導致VOCs大分子(zǐ)轉化成小分子,非甲濃(nóng)度比處理前還高。主要原因是企業瞞報原輔(fǔ)材料使用(yòng)使用量(liàng),委托的第三(sān)方工程治理單位不專業,對VOCs廢氣產生濃度估(gū)算不足,未恰當選擇合適工藝去除高濃度廢氣(處理前廢氣濃度超1200mg/m3)。