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來源:www.17c.com91嫩草環保 發(fā)布時(shí)間:2020-11-27
一般(bān)A2/O工藝流程當脫氮效果好時(shí),則(zé)除磷效果較(jiào)差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮除磷的效(xiào)果,所以特對A2/O工藝提出改進措施,以提(tí)高該工藝的整體處理效果。
1.在設計和運行中(zhōng),保證汙泥回流比為(60~100)%
一般回流到厭氧段的汙泥回流比為(10~20)%,其餘的則回流(liú)到缺氧段。這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量,*大限(xiàn)度地維持了其厭氧(yǎng)環(huán)境(jìng),同時又保(bǎo)證了所需的汙泥濃度。
2.原汙水應(yīng)能同時進入到厭氧段和缺氧段
根據脫氮除磷生化(huà)反應對有機(jī)碳(tàn)源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的汙水流量。有(yǒu)關研究表明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3汙水流入缺氧段來設計。
3.回流汙泥的提升(shēng)用潛汙泵代(dài)替螺旋泵
同時回(huí)流汙泥和汙水進入(rù)厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少複氧(yǎng)。
4.厭氧段和缺氧段水下攪拌器的功率一般按3~5W/m3來設計
過大(dà)則會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升(shēng)高,影響脫氮除磷效果;但攪拌功率過小則混合液中的汙泥可能沉積下(xià)來。
5.取消消化池,將剩餘汙泥直(zhí)接(jiē)經濃縮壓濾成泥餅後作肥料使用
這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消(xiāo)化過程中磷被重新釋放和溶出(chū),影響磷的去除效果(guǒ)。
6.A2/O工藝的汙泥齡取值應兼(jiān)顧脫氮(dàn)除磷二方麵的要求
一般汙泥齡為15~20d為宜(yí)。
7.混合液(yè)回流比的取值應兼顧A2/O工(gōng)藝脫氮率要求較(jiào)高和降低運行費用二個方麵
一般取(300~400)%為宜,此時脫氮(dàn)率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形(xíng)好氧池,采用轉刷曝氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝化池,用潛水(shuǐ)攪拌器攪拌推流。從厭氧段出來的混合(hé)液通過缺氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製旋轉門的開啟度來調節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。我國昆(kūn)明第二汙水廠就是采用(yòng)該種結構,效果良好。
8.A2/O工藝設計中,要取得較好的處(chù)理效果和比較靈活的運行條件
一般采用設計參數:厭氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;厭氧段進水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段C/N>6;好氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
9.A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水力停留時(shí)間適宜的比例為厭氧(yǎng)∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)
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